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1. 水泥窑旁路放风系统及其工艺设计
黄海林, 姜树丰, 郝利炜, 刘鹏飞, 王小文
水泥技术    2022, 1 (3): 67-72.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20223067
摘要   PDF (2951KB)  
介绍了不同粉尘捕集方式下,水泥窑窑尾旁路放风系统各工艺流程的优缺点,以及进行旁路放风系统设计时的放风量选择及其具体设计要求。当放风比例<25%时,取风点宜设置在回转窑一侧中心位置;进入骤冷室之前的管道一般需设置230mm厚的浇注料,进风口风速一般按20m/s设计,出风口风速一般按18m/s设计,骤冷室至收尘器进风口的烟气管道长度须≥20m。
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2. 国内外CO-SCR脱硝催化剂研究进展
赵琳, 韩辉, 杜亮波, 杨欢迎, 彭学平
水泥技术    2023, 1 (4): 19-27.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20234019
摘要   PDF (6497KB)  
现阶段,开发低温、高活性、高稳定性、低成本的催化剂是CO-SCR技术的重点研究方向。本文重点介绍了CO-SCR技术的催化还原反应机理,并从贵金属催化剂和过渡金属氧化物催化剂着手,对近年来CO-SCR催化剂的国内外研究进展进行了综述。众多研究表明,CO-SCR催化剂仍存较多局限性,若要实现大规模工业应用,需进一步结合理论计算,提高催化剂抗氧化性能,分析H2O、SO2和碱金属等因素在CO-SCR反应中的详细影响路径等。

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3. 提高水泥熟料强度的主要措施
黄强, 姜晓红, 袁仕, 刘战梅
水泥技术    2022, 1 (4): 76-78.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20224076
摘要   PDF (1468KB)  
通过调整原燃材料质量,加强水泥熟料生产过程控制,优化熟料配料方案,调整熟料生产工艺操作,熟料3d抗压强度由28.5MPa提高至31.0MPa,28d抗压强度由52.0MPa提高至57.0MPa,熟料配比由85%降至81%,水泥熟料质量得到改善,并取得了良好经济效益。

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4. 双碳背景下水泥行业氢能的发展现状及趋势
李华军, 杨欢迎, 马娇媚, 赵亮, 王佳硕
水泥技术    2023, 1 (3): 15-24.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20233015
摘要   PDF (4611KB)  
氢能具有清洁无污染、单位质量能量密度高等特点,被视为21世纪最有发展潜力的清洁能源之一,在水泥、火电、汽车等领域的应用已成为各国技术研究的重点方向。氢能在国内外水泥工业中的发展现状主要是氢气作为燃料直接燃烧产生能量和氢气与碳利用技术(CCUS)结合使用两种方式。氢气直接燃烧技术的关键在于,通过氢气的掺入,提高替代燃料对化石燃料的替代率;氢与CCUS结合使用的关键在于,CO2的捕集及研制催化CO2加氢制甲醇的高效催化剂。结合氢内燃机、氢燃气轮机等工业领域对氢能燃烧存在的自燃、早燃、回火、NOX排放量大等理论研究和解决方案研究,分析了我国水泥行业氢能当前发展现状和未来发展趋势。
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5. 中子活化在线分析仪CF-252放射源安全使用
刘永超
水泥技术    2022, 1 (5): 72-76.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20225072
摘要   PDF (1862KB)  
介绍了中子活化在线分析仪CF-252中子源及其安全防护策略,测量并计算了中子活化在线分析仪周围辐射照射剂量,结合相关放射性安全国家标准分析了在线分析仪日常使用操作的安全性,以便更加科学合理规避非必要的辐射,更好地发挥中子活化在线分析仪在水泥生产质量控制中的作用。
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6.

回转窑轮带与垫板间隙对生产的影响及调整措施

王建强, 钮海, 陈浩
水泥技术    2023, 1 (6): 72-75.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20236072
摘要   PDF (3077KB)  

基于?4.8m×74m回转窑运行数据,简述了通过计量热膨胀量和滑移量,测量轮带与垫板间隙的方法,以及间隙大小对回转窑运行的影响及间隙调整措施。轮带与垫板间隙过大,易造成耐火砖断裂、脱落,缩短耐火砖使用寿命;间隙过小,易造成回转窑受热膨胀不均,产生“缩颈”现象,严重影响窑的安全运行。通过加强轮带与垫板间的润滑维护、调整垫板厚度、更换垫板等,可使轮带和垫板间隙在合理范围内,降低维护成本,进一步提高窑运转率。

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7. ATOX50生料辊磨系统选粉机的改造
刘迪, 滑松, 豆海建, 赵剑波, 聂文海
水泥技术    2022, 1 (3): 13-16.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20223013
摘要   PDF (3009KB)  
新一代N-U型选粉机采用了一种全新的动叶片设计形式,通过调节外风翅角度,可适应不同成品细度要求,有效控制成品的粒度分布。N-U型选粉机动叶片呈U型设计,拉拽力作用效果增强,在保证选粉效率不变的情况下,可有效降低选粉机通风阻力。改造后,磨机喂料量提升10.0%以上,生料粉磨系统电耗降低约1.0kW·h/t,投资回收期仅一年左右,改造效果显著。
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8. 万吨级熟料烧成系统节能降碳
马娇媚, 王克东, 隋明洁, 高为民
水泥技术    2023, 1 (1): 15-23.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20231015
摘要   PDF (6543KB)  
针对徐州中联1号万吨生产线面临的能效提升技术瓶颈,研究提出了烧成系统减污降碳解决方案,在中国水泥工业首次应用了五级改六级预热器技术,同时,进行分解炉扩容并采用自脱硝技术提高主燃区的效率,提高回转窑转速,采用带中置辊式破碎机的第四代篦式冷却机替换原有冷却机。改造后,预热器出口温度降低了83℃,熟料单位产品综合煤耗降低约14kgce/t.cl,低于GB 16780-2021标准中的1级限额值约4%,每年节约标煤4.3万吨,减少二氧化碳排放10.8万吨;在现有窑尾框架内应用自脱硝源头减排技术,NOX排放浓度<25mg/Nm3,满足并优于当地环保标准要求,节约氨水用量1.0万吨,实现了能耗双控和超低排放目标下水泥生产技术的全新升级。
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9. 5 500t/d水泥熟料生产线烧成系统的技术改造
陈学勇, 陈廷伟, 钱伟, 许龙旭, 庞小平
水泥技术    2022, 1 (4): 15-20.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20224015
摘要   PDF (2242KB)  
某5 500t/d水泥熟料生产线烧成系统存在C1旋风筒出口负压过高、分解炉与C5旋风筒温度倒挂、脱硝氨水用量过大、热回收效率低等问题,通过采用扩大分解炉容积、扩大分解燃烧脱硝还原空间、将C4旋风筒锥体更换成歪锥、使用加装了新型旋流器的燃烧器、优化撒料装置、改进旋风筒结构、使用纳米隔热材料、改用第四代篦冷机等技术措施,熟料烧成系统煤耗、电耗、脱硝氨水用量大幅降低,年综合经济效益达2 000余万元。
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10. 水泥辊压机联合粉磨系统的升级改造
李洪生, 沙印秋, 王娜, 于君, 何毛
水泥技术    2022, 1 (4): 39-46.   DOI: 10.19698/j.cnki.1001-6171.20224039
摘要   PDF (5225KB)  
水泥粉磨系统采用“辊压机+球磨机”双圈流工艺流程,系统运行期间,旋风筒压损较高,放风风管水气偏高,选粉机进风不均匀。2020~2021年,多次调整优化了系统工艺流程,将原有六筒组合式旋风筒更换为单筒高效旋风筒,O-Sepa型高效选粉机更换为N-U型高效选粉机,并对放风风管和出磨风管等工艺管道位置进行了调整。改造后,系统阻力下降,旋风筒收尘效率提高至95.7%,工序电耗降低2.4kW·h/t,粉磨电耗由改造前的0.65kW·h/t降低至0.40kW·h/t。
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